Referenzen

Über 15 Jahre gesammelte Erfahrung der Mitarbeiter in mehr als 150 Projekten

Wir realisieren Projekte in Unternehmen der Metall-, Lebensmittel,- Kunststoff und Papierindustrie, sowie im Anlagenbau.

Auswahl Teamprojekte

Erneuerung der Elektrotechnik einer bestehenden Schweißanlage.

Die Steuerung der Schweißmaschine besteht aus einer CNC-Steuerung, einer separaten Schweißprozessorsteuerung und Steuerungscontroller für die Antriebstechnik. Bedienung und Signale werden zusätzlich über VPS (Schütztechnik) realisiert.

Da die Elektrotechnik schon mehr als 20 Jahre in Betrieb ist und die Hardware aus vielen vereinzelten, inzwischen längst abgekündigten Steuerungen besteht, wird der komplette Schaltschrank erneuert.

Zusätzlich wurde besondere Aufmerksamkeit darauf gelegt, dass die vielen einzelnen Steuerungen verschiedener Hersteller übersichtlich in einer Steuerung vereinheitlich werden. Mit einer hochmodernen und flexiblen Technologie-CPU von Siemens wurde eine passende Hardware gefunden. Damit gelang es tatsächlich die komplexen Anforderungen zentral in einer einzigen Steuerung zu realisieren.

Außerdem wird noch eine Schnittstelle zur Arbeitsvorbereitung integriert, damit die Daten automatisiert dem Produktionspersonal zur Verfügung stehen und Aufträge schneller und einfacher ausgeführt werden können. Durch diese Neuerung wird eine deutliche Erhöhung der Produktivität erreicht und die Verbindung zu übergeordneten ERP-Systemen ermöglicht.

Modernisierung der Automatisierungstechnik einer Rollnahtschweißmaschine der Hugo Miebach GmbH.

Die Steuerung wurde damals durch eine SPS A200 der Firma AEG realisiert und war zum Zeitpunkt des Projektes schon ca. 30 Jahre alt. Das alte Automatisierungsprogramm war nicht mehr verfügbar und außerdem war die komplette Schalttechnik ebenfalls veraltet.

Der Schweißstrom wurde durch einen 3-Phasen Thyristorsteller gewährleistet.

Der alte Schaltschrank wurde komplett demontiert und durch einen neuen Schaltschrank nach der EG-Maschinenrichtlinie ersetzt. Der Thyristorsteller wurde durch ein aktuelles Modell ersetzt, das über Analogwerte aus der SPS gesteuert wird.

Zur Automatisierung wurde eine Simatic CPU 315 eingesetzt.

Die bestehende Anlagenvisualisierung Siemens WinCC wurde durch ein Prozessbild der Schweißmaschine erweitert, über das die Bewegungen der Maschine gesteuert und die Schweißprogramme ausgewählt wurden. Das komplette Programm der Schweißmaschine wurde von Grund auf neu erstellt.

Der Gefahrenbereich ist nur teilweise durch einen Zaun abgesichert und an manchen Stellen sogar komplett ungesichert.

Durch eine Risikobeurteilung, welche die Firma Hoselmann Automation auf Wunsch auch für Sie durchführt, wurde ermittelt, dass die Komponenten für den Bereich Sil 3 / PLe ausgelegt sein müssen. Im Anschluss wurde mit Sistema überprüft, ob alle Komponenten den PLe zusammen erfüllen. Daraufhin wurde der gesamte Bereich von einer Fachfirma eingezäunt und mit Zugangstüren und einem Wartungsschacht versehen.

Die vorhandene CPU der Firma Siemens und die ET-Baugruppen wurden durch F-Komponenten ersetzt und mit Siemens Distributed Safety in Betrieb genommen. Es wurden sichere Zugangsverriegelungen der Firma Euchner für die Türen eingesetzt.

Das Sicherheitsprogramm wurde durch eine externe Sicherheitsfachkraft validiert.

Alte Gleichstrommotoren werden schrittweise während des laufenden Produktionsbetriebs durch moderne Antriebstechnik ersetzt.

Elektrische Planung und Installation einer neuen Vakuumstation im explosionsgefährdeten Bereich.

Ein Automatisierungssystem einer Abwickelmaschine wird nach einem Ausfall durch eine moderne Simatic-Steuerung ersetzt.

Nach einer Bestandsaufnahme vor Ort wurde das Steuerungsprogramm komplett neu entwickelt.

Durchführung von Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten und Fehlersuche an Längsteilmaschinen für Folien oder Papier, wie z. B.:

  • Überprüfung von Ultraschallsensoren (z. B. für Umfangsmessung Material Abwickler)
  • Überprüfung von Wegmesssystemen
  • Überprüfung von Zugkraftregelungen
  • Parametrierung der Frequenzumrichter